金汇不锈-做中国金汇,创百年伟业

开动脑筋想点子,小改小革降成本

2021-05-27 11:12:25发布人:admin

  “节约不以微小而不为,浪费不以微小而为之”。不锈钢厂设备保障车间职工深刻理解这句话的含义,他们结合所管辖设备的组实际运行使用情况,进行“小革新、小节支、巧利废”,用扎扎实实的行动做实降本增效工作。
  开动脑筋想点子,小改小革降成本。
  连铸车间钢坯修磨机小车限位原采用电磁感应限位,电磁感应限位的缺陷为感应距离短,若小车空载和重载时感应板位置上下有浮动造成限位位失灵。当限位调整过于靠近小车时又容易撞坏限位。针对此项目问题,该车间员工集思广益,经分析,重新选用限位开关,最终定型为光电感应开关,光电感应开关感应距离远,反应灵敏,经改造,使用中很少再发生限位损坏的现象,减少生产事故。
AOD炉炉帽上的销子易被钢渣粘住,换炉时,不好拔出,严重影响着,炉子更换的时间。该车间员工针对岗位员工提出的此项问题,该车间主任刘中成到现场观察后,即刻与大家讨论制作“销子帽”,避免钢渣直接接触销子和销孔。换炉时,轻轻敲击销子帽,即可轻松拔出销子,大大节约我们的换炉时间。
  节支降耗从身边小事做起。
  保障车间,制定严格的维修、制作清理制度,机电维修每天作业完毕后,都要认真清理现场,将维修下角料及更换下的废旧螺栓、垫片,没用完的短截焊条等物品统一捡回来,分类放到纸箱里备用,精打细算过好“紧日子”。
巧利废,做足修旧利废“小文章”。
  由于该车间所辖维护的设备中,减速机为数不少,经过日常生产运行,换下来的废旧减速机一直堆放在公司的五金仓库内。针对这种情况,在车间主任刘中成的带领下,对14台报废的减速机,逐个拆解分析备件情况,重新拼装组合,进行了一次次“变废为宝”的装配作业,共组装了5台减速机并重新“上岗”,节约费用24万余元。